“日前,从招金矿业股份有限公司河东金矿传来令人振奋的消息:该矿通过大力实施“降量提质、提质增效”为目标的精细化管理活动,使选矿车间对处理量进行适度调整,从而达到了设备运转率、回收率、精矿返还率等指标均创近几年来的最好水平。”
观念转变促进提质稳产。为较好地降低“贫损”两率和提高出矿品位,同时减少选矿车间设备损耗,提高技术指标。河东金矿领导班子多次召开现场技术交流会议,并组织技术骨干进行攻关,从而及时转变思路对生产组织进行调整。选矿车间自今年9月份以来,经过大量调研和试验,科学测算出相关经济技术指标,提出从“降量”到“提质”、从“提质”到“增效”的思路。试验两个月以来,生技部门通过加强对生产现场高、低品位采场生产进行合理调度,使入选品位稳步提高。同时,对选矿车间原矿处理量适度进行降低,从而达到“降量提质、提质增效”的目的,为选矿提质增效提供了可靠的基础保障。

正在安装中的高频筛。
精细管理促进指标稳定。活动开展以来,选矿车间从精细化管理入手,力抓选矿技术指标的提升:
1
科学生产。根据调整后的矿石品位,合理优化选矿处理量、回收率及精矿返还率,找到品位、处理量、回收率、返还率的最佳平衡点,在确保完成生产任务的同时,通过提升回收率及精矿返还率实现了经济效益最大化;
2
区别处理。选矿车间将不同性质矿石单独存放、分别处理,严格控制各项指标;
3
对标交流。选矿车间建立了选矿技术交流微信群,通过多媒体交流和线上线下互动,有效提高了操作工技术水平,丰富了临场操作经验,营造了浓厚的“比学赶帮超”的竞赛氛围。

球磨工检测设备油温。
技改革新促进流程优化。为进一步优化选矿各流程环节,车间集思广益,依托“扛红旗、争标兵”竞赛活动的开展,积极开展技改革新、创新创效活动,收到了实实在在的效果。
1
破碎工段通过对矿石破碎粒度进一步优化,为选矿磨浮工序提供了优质“精粮”;
2
对粉矿仓漏斗进行技术改造,提高了矿仓利用率。
3
安装自动化磨矿系统,提高磨机效率;
4
安装球磨机自动加油装置,确保设备润滑及时有效,提高设备运转率;
5
更新加药系统,使药剂制度更加合理;
6
使用新型液体药剂,使浮选指标更加稳定。
此外,车间还通过安装高频筛增加尾矿干排,进一步控制尾砂入库量,极大减轻了尾矿库压力,为企业生产提供了持续可靠的安全环保保障。
据初步估算,河东金矿采取的上述措施,每年可为企业新增上百万元的经济效益。这是该车间在开展“扛红旗、争标兵”竞赛活动中交出的一份优异答卷。
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。